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今年以來,延安石油化工廠油氣儲(chǔ)運(yùn)車間將開展作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)效轉(zhuǎn)變?yōu)楦墒聞?chuàng)業(yè)的干勁和熱情,圍繞氣柜系統(tǒng)運(yùn)行攻關(guān)技術(shù)管理、實(shí)施優(yōu)化改造,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排增收節(jié)支雙豐收。
10月以來,氣柜系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)水封系統(tǒng)頻頻沖破,導(dǎo)致僅氣柜系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,不僅制約著裝置長周期運(yùn)行,還對(duì)下游污水處理系統(tǒng)造成了沖擊。針對(duì)此問題,油氣儲(chǔ)運(yùn)車間以車間主任為頭雁,積極發(fā)揮黨員先行作用,展開技術(shù)攻關(guān)。
他們積極召開技術(shù)分析會(huì),多次在現(xiàn)場(chǎng)分析低壓瓦斯氣組分和查明原因,確定是由于低壓瓦斯氣內(nèi)含有一定量的硫化氫和氨氣,二者結(jié)成銨鹽晶體造成過濾器內(nèi)濾芯堵塞,造成了水封頻繁沖破,導(dǎo)致氣柜不能有效回收放空管網(wǎng)內(nèi)的低壓瓦斯氣。
對(duì)此,技術(shù)人員與班組長集思廣益,提出解決方案,決定對(duì)氣柜進(jìn)行優(yōu)化改造,即在過濾器頂部預(yù)制一條蒸汽管線,將蒸汽管線引至過濾罐頂部法蘭處,當(dāng)過濾罐內(nèi)銨鹽結(jié)晶堵塞時(shí),通過頂部蒸汽管線引入過濾罐內(nèi)進(jìn)行吹掃。
過濾罐為非承壓設(shè)備,最高工作壓力為70Kpa,而蒸汽壓力為0.7-0.9Mpa,在吹掃時(shí)可能會(huì)因蒸汽壓力過大導(dǎo)致設(shè)備內(nèi)濾罐變形?!耙患几脑?,卻不能達(dá)到‘一勞永逸’”。面對(duì)難題,黨員兼技術(shù)員的鄭成剛,遇到困難,只求成功不放棄。為避免隱患發(fā)生,技術(shù)人員將頂部設(shè)置為活套法蘭,下部閥門設(shè)置一定開度,既保證吹掃后的雜質(zhì)及時(shí)排出,又保證了濾罐內(nèi)壓力正常。與此同時(shí),新增一條管線與頂部預(yù)制的蒸汽吹掃線法蘭連接,并在管線四周及上下鉆出一圈小孔,經(jīng)過“微”改造,最終實(shí)現(xiàn)吹掃整個(gè)過濾罐內(nèi)部濾芯,可以有效分解堵塞物,疏通濾網(wǎng),最終回收至地下污油罐。
“一系列的優(yōu)化改造看似簡(jiǎn)單,卻實(shí)實(shí)在在地解決了氣柜系統(tǒng)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的難題,不僅有效杜絕了過濾罐頻繁堵塞的問題,保障了氣柜系統(tǒng)安全平穩(wěn)長周期運(yùn)行,還提升了生產(chǎn)效益減少了碳排放,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與效益的‘雙贏’?!痹撥囬g主任說,截至11月底,氣柜系統(tǒng)安全運(yùn)行302天,共回收低壓瓦斯氣1324.24萬Nm3 。”(通訊員 李佳)
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